陳永亮,男,漢族,1988年01月生,大專學(xué)歷,江蘇鹽城人,2005年04月入職江蘇新瑞重工科技有限公司,現(xiàn)任市場部銷售代表。
2015年11月份到市場部任職,主要負(fù)責(zé)蘇北及南京地區(qū)市場數(shù)控機(jī)床銷售工作。
一、2017年完成新增訂單6023.75萬
2017年,工作開展圍繞根據(jù)市場熱點(diǎn)行業(yè)及公司產(chǎn)品布局兩條主線,拜訪客戶100多家,從大量的客戶中,了解客戶需求、篩選客戶,不遺余力工作,最終成功開發(fā)客戶9家,主要為3C行業(yè):六安杰美精密電子有限公司;汽車零部件行業(yè):鹽城市譚雅道路照明工程有限公司;能源行業(yè):揚(yáng)州市海洋環(huán)保設(shè)備有限公司;石油閥門行業(yè):建湖縣豐昌元物資有限公司、徐州長江機(jī)床設(shè)備有限公司;汽車模具行業(yè):江蘇東亞模業(yè)科技有限公司;工裝夾具行業(yè):鹽城三豐機(jī)械有限公司、昆山三合鑫精密機(jī)械科技有限公司等。
二、繼續(xù)保持一顆歸零的心
陳永亮將自己的工作方式方法總結(jié)為:外分行業(yè)、內(nèi)分產(chǎn)品,大量客戶拜訪,并加以持之以恒的業(yè)務(wù)跟蹤,全力以赴爭取每一個(gè)訂單。秉承著愛崗敬業(yè),任勞任怨,的工作原則,在長輩與幼子重病的情況下仍然為工作的順利完成盡著最大努力。始終保持一顆歸零的心,保持一顆學(xué)習(xí)的心,保持一顆務(wù)實(shí)的心,將本職工作做到極致,為集團(tuán)公司發(fā)展創(chuàng)造更大的價(jià)值是他堅(jiān)定不移的工作信念。
大浪淘沙始見金,依托公司的平臺(tái),他通過自己的不懈努力,為公司創(chuàng)造了更多的價(jià)值。
肖天龍,男,漢族,1988年09月生,高技學(xué)歷,江蘇南通人,2007年05月入職江蘇新瑞重工科技有限公司,現(xiàn)任總裝車間裝配鉗工。
2017年肖天龍承擔(dān)TC40A刀庫裝配和鏟刮精度的裝配任務(wù)。
一、善于思考,勇于創(chuàng)新
最初,TC40A總裝4個(gè)人一天只能完成1.5臺(tái)左右,現(xiàn)需力保每天3臺(tái)的產(chǎn)量。肖天龍仔細(xì)分析是哪個(gè)環(huán)節(jié)影響工作效率。經(jīng)思考與實(shí)踐,肖天龍與電器班長溝通,商議做了一個(gè)不需要更換地電機(jī)的工裝,把更換電機(jī)時(shí)間省下來。同時(shí)肖天龍還思考:上一臺(tái)工序還沒結(jié)束前,可以干什么?能做什么?肖天龍發(fā)現(xiàn)可以先裝配刀庫與調(diào)試刀庫,于是肖天龍把立柱直接安裝到?jīng)]有裝配的床身上,這樣大大提高了工作效率,完全可以達(dá)到一天3臺(tái)的產(chǎn)量,并且創(chuàng)下了TC40A一個(gè)月裝配80臺(tái)的記錄,個(gè)人最高紀(jì)錄一天裝配5臺(tái)的記錄,肖天龍的方案得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,也因此被評(píng)為當(dāng)月的月度之星。
二、愛崗敬業(yè),在工作中甘于吃苦
三門拓展的HM63交貨期限已經(jīng)晚了2個(gè)月,在這種情況下,肖天龍主動(dòng)要求開夜班,克服種種困難,不管再怎么累再怎么困,一定要把工作完成。在肖天龍班組的不懈努力下,把機(jī)床及時(shí)交給客戶,給公司避免了大量損失。
山東創(chuàng)新金屬,蘋果線整改工裝夾具,因?yàn)榭蛻羯a(chǎn)計(jì)劃比較緊迫,要求當(dāng)天能夠整改完成,以配合他們的生產(chǎn)進(jìn)度。在這種情況下,肖天龍連續(xù)工作了一天一夜,確保蘋果機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn),如期完成了工作計(jì)劃。
在蘇州杰美TC40A100臺(tái)安調(diào)時(shí),肖天龍?jiān)?0多度高溫車間里工作,身上的衣服都沒有干過,2天完成了TC40 100臺(tái)刀庫異響問題,以確??蛻魴C(jī)床正常生產(chǎn)??蛻魧?duì)我們公司有了一個(gè)良好的印象,同時(shí)也得到了杰美老板的肯定。
正所謂吃的苦中苦方為人上人,肖天龍今天取得的成績,正是從這些苦難中磨練出來的,讓我們大家向他學(xué)習(xí)。
王新航,男,漢族,1971年02月生,大專學(xué)歷,2014年6月入職江蘇新瑞重工科技有限公司,現(xiàn)任動(dòng)能保障部維修鉗工。
2017年動(dòng)能保證部承擔(dān)多臺(tái)機(jī)床大修與安調(diào)工作,王新航亮點(diǎn)工作如下:
一、海天數(shù)控車排屑器的改造
在數(shù)車排屑器嚴(yán)重故障且無法短期內(nèi)找到配件的情況下,非專業(yè)維修排屑器的王新航,憑借自己多年的機(jī)床維修經(jīng)驗(yàn)和對(duì)排屑器的了解,總結(jié)出“只要鏈板的寬度一樣,排屑器就能互換使用”的結(jié)論,繼而提出利用其他機(jī)床上已損壞的排屑器維修翻新,制作可用于海天數(shù)控車上的排屑器這一方案。此方案在得以領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,王新航通過對(duì)舊排屑器的挑選、矯正、焊接、安裝、鏈接等方式,又反復(fù)調(diào)試后,成功將數(shù)控車交付車間生產(chǎn)使用。本次維修用了最短的時(shí)間,為生產(chǎn)交期提供保障,同時(shí)也為公司節(jié)約了幾萬元的更換排屑器的成本。
二、HM180設(shè)備主軸箱維修
2017年度TC40系列生產(chǎn)任務(wù)十分緊急。此時(shí),一次裝夾加工多種工序的HM180設(shè)備突發(fā)故障。HM180機(jī)床對(duì)于現(xiàn)有的員工來說,裝配工藝十分陌生。在動(dòng)能保障部機(jī)修人員少且搶修任務(wù)多的情況下,有過總裝經(jīng)驗(yàn)的王新航被領(lǐng)導(dǎo)選中維修HM180機(jī)床。通過對(duì)HM180機(jī)床圖紙研究后,王新航等人主動(dòng)提出加班,按照該機(jī)床的裝配工藝對(duì)機(jī)床進(jìn)行拆卸。由于沒有合適的扳手,王新航又自己量測尺寸畫圖紙,請(qǐng)車間協(xié)助制造了一個(gè)簡單的工具來拆鎖緊螺母。此次搶修任務(wù)直至次日凌晨,HM180恢復(fù)生產(chǎn),保質(zhì)保量的交付車間使用。
鄭獻(xiàn)寬,男,漢族,1985年07月生,河北邯鄲人,中技學(xué)歷,2010年8月入職江蘇新瑞重工科技有限公司,現(xiàn)任機(jī)加工車間龍門操作工。
鄭獻(xiàn)寬主要負(fù)責(zé)機(jī)加工車間龍門的操作,2017年亮點(diǎn)工作如下:
一、加工工序、工藝合理化建議
擁有多年龍門加工經(jīng)驗(yàn)和嫻熟操作技術(shù)的鄭獻(xiàn)寬,在操作機(jī)床加工的同時(shí),經(jīng)常會(huì)遇到一些加工工藝的問題,在與領(lǐng)導(dǎo)、同事技術(shù)討論中,鄭獻(xiàn)寬提出了一些我的觀點(diǎn),并得到了一致認(rèn)可。
三利精機(jī)機(jī)床加工軌道齒輪時(shí),員工操作水平不一,裝加方法復(fù)雜,操作不便,造成生產(chǎn)效率低下。在操作時(shí)鄭獻(xiàn)寬發(fā)現(xiàn)可以改變裝加方式,即增加方箱、卡盤。與此同時(shí)又發(fā)現(xiàn)卡盤對(duì)工件加工不符,從而對(duì)卡盤進(jìn)行改裝——對(duì)卡爪進(jìn)行自銑。在鄭獻(xiàn)寬建議改裝后,現(xiàn)在每班次已從改裝前加工4件產(chǎn)品增加到了每班次加工8件產(chǎn)品。改裝后生產(chǎn)效率對(duì)比改裝前提高了一倍。使操作簡單化,生產(chǎn)效率提高化,生產(chǎn)成本節(jié)約化。
一重齒輪劃線工序最初工藝圖紙沒有相符的工裝,致使現(xiàn)有工藝無法正常加工,鄭獻(xiàn)寬提出利用機(jī)床坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)、角度換算,這樣可以代替工裝的輔助作用。實(shí)際操作加工達(dá)到了預(yù)期代替工裝的使用效果,滿足了圖紙工藝要求,得到了領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)部及客戶的認(rèn)可,保證了生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成并及時(shí)交貨。
二、積極踐行“傳幫帶”
“傳幫帶”——“傳”,傳授工作經(jīng)驗(yàn);“幫”,幫助解決工作中出現(xiàn)的問題;“帶”,帶動(dòng)新員工積極努力工作。一一指導(dǎo)、一一解讀分析,讓新員工能夠盡快的掌握操作技能并注重安全意識(shí)。通過“傳幫帶”現(xiàn)場指導(dǎo),新員工在1到2個(gè)月時(shí)間就能夠獨(dú)立操作機(jī)床,獨(dú)立完成加工產(chǎn)品,例如:2425機(jī)床的新員工現(xiàn)已能夠獨(dú)立完成TC40床身、立柱的精加工;1220P機(jī)床的新員工已能夠獨(dú)立完成TC40拖板精加工及TC40床身立柱的精修等。在老員工與新員工的共同努力下,鄭獻(xiàn)寬班組每天3臺(tái)套的任務(wù)提供了良好的保障。
殷小軍,男,漢族,1984年8月生,江蘇常州人,本科學(xué)歷,2007年8月入職江蘇新瑞重工科技有限公司,現(xiàn)任機(jī)床工程中心設(shè)計(jì)員。
一、忘我的敬業(yè)精神:
TC40A鉆攻中心是新瑞2017年推出的主打產(chǎn)品,六安杰美是第一個(gè)大批量采購TC40A鉆攻中心的客戶。殷小軍自2017年6月初至2017年7月中旬在客戶現(xiàn)場調(diào)試優(yōu)化該設(shè)備。在車間溫度達(dá)到40度高溫的情況下,每天工作時(shí)間14小時(shí)以上,常常加班至深夜。舍小家為大家,匆匆看望了剛出生的孩子,就風(fēng)塵仆仆的趕赴工作崗位,雖然工作條件艱苦,殷小軍等人通過不懈努力,使加工零件合格率的由17%提高到95%以上。在客戶后續(xù)幾個(gè)月對(duì)產(chǎn)品的使用中,客戶打樣零件出現(xiàn)其他問題時(shí),殷小軍第一時(shí)間抵達(dá)現(xiàn)場處理問題,堅(jiān)持問題未解決不離開的原則,為機(jī)床終驗(yàn)收創(chuàng)造了有利的條件,同時(shí)也為后期的銷售打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),在業(yè)內(nèi)給新瑞數(shù)控創(chuàng)造良好的口碑效果。
他本年還完成首次使用FANUC DD電機(jī)自制轉(zhuǎn)臺(tái)的調(diào)試,在FANUC技術(shù)支持力量不足的情況下,憑借以往的調(diào)試經(jīng)驗(yàn),小心謹(jǐn)慎,在確保電機(jī)安全的前提下,多次嘗試,耗時(shí)3天終于將已延誤了2個(gè)月的轉(zhuǎn)臺(tái)調(diào)試完成。
二、科學(xué)的工作方法:
提出運(yùn)用伺服電機(jī)負(fù)載電流數(shù)字化檢測數(shù)據(jù)曲線、診斷坐標(biāo)軸運(yùn)行特性的方法,創(chuàng)造性的提出了查找機(jī)床問題的方法,為后續(xù)機(jī)床裝配規(guī)則的制定提供了理論依據(jù)及實(shí)踐數(shù)據(jù);不拆解機(jī)械部件,用一臺(tái)電腦診斷機(jī)械問題,存在問題早知道,節(jié)約人力物力,變“事后發(fā)現(xiàn)” 為“預(yù)先診斷” ;實(shí)現(xiàn)從“忐忑不安”到“胸有成竹”的轉(zhuǎn)變;
十年磨一劍,在公司領(lǐng)導(dǎo)的細(xì)心栽培下,殷小軍通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、用心關(guān)注細(xì)節(jié)、大膽創(chuàng)新取得了一定的工作成果、這樣的技術(shù)人員值得表彰!
岳濤,男,漢族,1973年7月生,中共黨員,大專學(xué)歷,1995年8月參加工作,至今一直操作導(dǎo)軌磨床,現(xiàn)任寧夏新瑞長城機(jī)床有限公司機(jī)加工車間導(dǎo)軌磨床組長,他在2017年的工作中取得了突出的成績。
一、愛崗敬業(yè)、技術(shù)精湛。
二十多年的工作經(jīng)驗(yàn),使他對(duì)自己所操作的設(shè)備的功能、結(jié)構(gòu)已爛熟于心。他所操作的西德導(dǎo)軌磨床是公司的重要設(shè)備,也是一臺(tái)老舊設(shè)備。今年初該機(jī)床橫梁導(dǎo)軌和傳動(dòng)絲杠因使用時(shí)間過長磨損嚴(yán)重需更換新絲杠,重新修磨橫梁導(dǎo)軌。公司機(jī)床維修人員人手不夠,他主動(dòng)要求做一名臨時(shí)維修工。修磨橫梁導(dǎo)軌大家都沒經(jīng)驗(yàn),而且修磨后組裝導(dǎo)軌精度要求高,組裝時(shí)可操作性不太好。在這種情況下,他積極同維修及工程技術(shù)人員協(xié)商逐一解決問題。他提出的好幾條建議都被維修人員采用,他還根據(jù)維修中的實(shí)際需要,利用身邊廢舊材料制作改裝維修中需要的工具。在大家的共同努力下機(jī)床項(xiàng)修取得了比較理想的效果。
二、善于思考、勇于創(chuàng)新。
2017年他操作的導(dǎo)軌磨床萬向磨頭主軸下端背帽絲扣也因磨損嚴(yán)重沒法正常使用。看似問題不大,但按照常規(guī)維修,費(fèi)時(shí)費(fèi)力還要購置專用工具,維修過程還有可能影響磨頭精度。他仔細(xì)琢磨后又結(jié)合實(shí)際維修實(shí)際的情況,提出如果在機(jī)床工作臺(tái)合適位置想辦法固定一把車刀,借助主軸自主的旋轉(zhuǎn)先將磨損的絲扣車削到某一標(biāo)準(zhǔn)尺寸,再重新用板牙過絲。這個(gè)想法一提出,就得到了設(shè)備維修人員的贊同和肯定。在車間車床操作工的配合下,用了兩天時(shí)間問題就順力解決,即節(jié)省維修時(shí)間,又節(jié)約維修成本,還降低了機(jī)床的故障停機(jī)率。
三、精益求精、甘于奉獻(xiàn)。
作為公司機(jī)加工車間的一名機(jī)床操作工,如何保質(zhì)高效的完成車間安排的日常生產(chǎn)任務(wù),提高自己的業(yè)務(wù)水平一直是他在工作中追求的目標(biāo)。今年五月份公司品管部反饋信息LG16機(jī)床床鞍在裝配中新增一項(xiàng)精度檢驗(yàn),檢驗(yàn)值與標(biāo)準(zhǔn)值有較大差值。經(jīng)過大伙一塊分析認(rèn)為可能與床鞍導(dǎo)軌C面平面度超差有關(guān)。三坐標(biāo)檢測確實(shí)超差0.01MM。將此床鞍返修后裝配中的問題隨之解決。接下來對(duì)他來講,他關(guān)心的重點(diǎn)不是此次問題的解決,而是以后怎樣能把這0.01MM消除。經(jīng)過一番理論分析,最后決定在裝卡工件上加以改進(jìn)來提高C面平面度。改進(jìn)后在9、10、11三個(gè)月,大約10個(gè)批次共30件床鞍進(jìn)行了質(zhì)量追蹤﹝從下一道工序和裝配返回的信息﹞有較大成效,現(xiàn)在還在繼續(xù)實(shí)踐探索中。
做為一名組長,岳濤同志發(fā)揚(yáng)“我是一塊轉(zhuǎn),哪里需要往哪搬”的精神,對(duì)車間各項(xiàng)生產(chǎn)的順利進(jìn)行起到了有力的支撐作用。車間地溝蓋板翹起要整形修焊,他就是鈑金工。車間攻絲機(jī)活著急,他協(xié)調(diào)時(shí)間放下手中的工作先忙攻絲的活。車間高頻淬火工需要他人配合協(xié)助第一個(gè)想到的人就是他。用自己的實(shí)際行動(dòng)和積極的一面去影響和帶動(dòng)周圍的同事一起為公司的發(fā)展努力工作。他就是這樣一位在平凡的工作崗位上散發(fā)著光和熱的人。
葛威穎,男,漢族,1968年9月生,大專學(xué)歷,1986年8月參加工作,現(xiàn)任銷售公司市場部區(qū)域銷售代表,負(fù)責(zé)山東、河南地區(qū)的機(jī)床銷售。2017年全年實(shí)現(xiàn)銷售機(jī)床25臺(tái)同,合同價(jià)值2176萬元,回款923萬元,在市場整體還處于低谷時(shí),2017年的取得了驕人的業(yè)績。
1、分析市場、準(zhǔn)確把握市場。
2017年初機(jī)床市場略有抬頭,他準(zhǔn)確把握市場變化,對(duì)山東主要重點(diǎn)客戶:汽車零部件、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)機(jī)械、煤炭機(jī)械、進(jìn)出口加工、零散個(gè)體加工都做了重點(diǎn)走訪、交流工作。特別是對(duì)國家政策實(shí)施項(xiàng)目的用戶進(jìn)行了專門多次的回訪,開發(fā)相關(guān)重點(diǎn)的新用戶。由于前期做了扎實(shí)的鋪墊工作,一批汽車工業(yè)、兵器工業(yè)、工程機(jī)械、煤炭機(jī)械的重點(diǎn)企業(yè)都在市場上取得了先機(jī),訂單正在逐步釋放。如山東北方濱海機(jī)器有限公司(兵器732廠),是兵器工業(yè)專門做炮彈的企業(yè),從2003年至今,數(shù)控車床大半都選用了我公司產(chǎn)品,2016年山東北方濱海機(jī)器有限公司合并到江南紅箭集團(tuán)并上市,江南紅箭集團(tuán)把提高企業(yè)智能化,高精度、高效率的任務(wù)下達(dá)給了山東北方濱海機(jī)器有限公司。由于前期良好的合作因素,葛威穎同志迅速的掌握了消息,第一時(shí)間匯報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo),配合公司領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員,與用戶高層領(lǐng)導(dǎo)取得了相互認(rèn)同,提出貼近用戶產(chǎn)品加工工藝的解決方案,從用戶生產(chǎn)車間的實(shí)際加工,到用戶技術(shù)部工藝安排,我們都深入到工件技術(shù)環(huán)節(jié),密切關(guān)注用戶的產(chǎn)品特點(diǎn),來解決問題。也通過與用戶各部門員工的交流,變成了好朋友,更加深了信任與友誼。在整個(gè)項(xiàng)目中直接選中我公司產(chǎn)品近2000萬,分三批次實(shí)施。2017年11月第一批次招標(biāo)我公司中標(biāo)300萬,取得了不錯(cuò)的好成績。
2、了解市場,做好信息員。
2017年的市場是不均衡的,雖然有向好,但還只是實(shí)力強(qiáng)大的老牌企業(yè)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng),大部分中小企業(yè)仍處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)。經(jīng)過供給側(cè)改革,用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求更高,更實(shí)際。用戶通過這幾年在使用中,橫向比較,才顯示我公司這么多年的堅(jiān)守,把控質(zhì)量,認(rèn)真對(duì)待客戶,帶來了穩(wěn)定的品質(zhì),最終獲得了用戶的認(rèn)可。葛威穎同志及時(shí)把用戶對(duì)機(jī)床的需求和對(duì)公司產(chǎn)品的改進(jìn)意見以各種形式傳遞到,既堅(jiān)定了我們搞好企業(yè)的信心,也使我們找到了前進(jìn)的方向。葛威穎同志在把握重點(diǎn)方向、重點(diǎn)用戶、專業(yè)產(chǎn)品的加工技術(shù)等方面都有深入的理解,能協(xié)助用戶解決加工難點(diǎn),深入推進(jìn)我公司產(chǎn)品在轉(zhuǎn)向節(jié)、車橋、轉(zhuǎn)向機(jī)、傳動(dòng)軸、炮彈、煤機(jī)油缸等行業(yè)和企業(yè)宣傳與鞏固,以點(diǎn)帶面,在優(yōu)勢行業(yè)內(nèi)的成果宣傳,推廣已取得加工成果,一定會(huì)取得更好的效果。